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有关某聚乙烯设备实践中存在的问题研究与分析

发布日期:2013-11-14 来源: 中国工程机械网 查看次数: 332 

核心提示:      产品出料受阻  在高压装置中,产品出料阀有3个,1个由反应器通向高压分离器,1个由高压分离器通向低压分离器,1个由低压分离器通向挤出机。前2个阀由于压差较大,很小的孔径也能满足排料能力的需要。而由低压分离器去挤出机的下料阀LPVL103原设计阀门内径太小,下料能力不足,因此当生产熔融指数低的产品时下料不畅,终导致低压分离器高液位停车。低压循环气分离效果差一次机在运行过程中,经常发现在汽缸内有蜡出现,在低压循环系统中的多个分离器效果不佳。通过多次检查处理,发现其主要原因是,冷却器H260入口
  

  产品出料受阻

  在高压装置中,产品出料阀有3个,1个由反应器通向高压分离器,1个由高压分离器通向低压分离器,1个由低压分离器通向挤出机。前2个阀由于压差较大,很小的孔径也能满足排料能力的需要。而由低压分离器去挤出机的下料阀LPVL103原设计阀门内径太小,下料能力不足,因此当生产熔融指数低的产品时下料不畅,*终导致低压分离器高液位停车。低压循环气分离效果差一次机在运行过程中,经常发现在汽缸内有蜡出现,在低压循环系统中的多个分离器效果不佳。通过多次检查处理,发现其主要原因是,冷却器H260入口温度太高(高达240e),冷却器#H260的工况不合理,所用的冷却介质是循环冷却水,在此温度下水极易结垢,造成换热效果变差,影响整个系统的分离效果。产品中带出尾气量偏高产品由于在高压下聚合,山东冷轧带钢在聚合物中含有一定量的未聚合的乙烯,这部分乙烯要在高分、低分、挤出机料斗、产品脱气仓中进行分离和脱除,但由于分离设备的操作参数设置不合理或不匹配,会造成进入脱气仓中的可燃气含量明显增多,易造成含量超标,达到可燃气的爆炸极限,给装置安全生产带来不安全因素。

  改造方案及效果

  针对装置存在的问题,进行了几方面的改造,以下作较具体的介绍。压缩机的振动是由于往复运动引起气流波动而形成的,振动是必然的,要消除是很困难的,只能采取一些措施减缓该振动力对支撑的影响,减少对基础的破坏,因此,为降低压缩机的振动,采取了以下两个方面的措施,一是将支撑与基础的固定件由原来的螺栓单向联接,改为框架复式联接。由此来解决由于管线轴向力引起支撑件作用在固定件上的剪切力,延长支撑件的使用寿命。二是将固定件与基础间的浇灌改为环氧树脂,由于环氧树脂具有与水泥和钢铁良好的粘结力,同时自身又具有较好的弹性,博山清水泵克服了固定件与基础的脆性联接,对冲击力起到了良好的缓冲作用。通过采取以上措施压缩机的震动情况明显好转,支撑与基础的固定件已运行1年多未发生断裂和松动现象。改造为消除造粒水系统的堵塞,首先由源头抓起,重点对切粒机的切刀与模板进行攻关,解决模板不平、切刀平面与模板的结合间隙以及切刀轴与模板平面的垂直度,消除及降低碎屑的产生,从而减少过滤器及冷却器的堵塞。为从根本上解决系统堵塞,系统进行大面积改造:1将造粒水泵输送能力由360m3/h增至450m3/h,压头由58.6m增至65m;造粒水过滤器由内切换改造成外部切换,造粒水冷却器的换热器面积由52.08m2,改为141.08m2.

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